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離心壓縮機(jī)干氣密封故障的主要措施淺析論文

時(shí)間:2021-03-23 14:56:27 畢業(yè)論文范文 我要投稿

離心壓縮機(jī)干氣密封故障的主要措施淺析論文

  1、MCL526+2BCL458離心壓縮機(jī)運(yùn)行概況

離心壓縮機(jī)干氣密封故障的主要措施淺析論文

  大慶油田天然氣分公司2 010年至2 013 年新投產(chǎn)北I-2深冷、南八深冷共兩套深冷裝置,兩套裝置的原料氣壓縮機(jī)均采用MCL526+2BCL458型離心壓縮機(jī)。至今兩套深冷裝置的離心壓縮機(jī)組基本運(yùn)行狀況良好,能夠滿足工藝需求,但均存在因干氣密封故障所導(dǎo)致的聯(lián)鎖停機(jī)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)投產(chǎn)至今因干氣密封故障損壞,共更換過(guò)8套干氣密封,F(xiàn)對(duì)造成干氣密封故障的主要原因進(jìn)行分析并就解決措施提出建議。

  2、干氣密封故障的成因

  2.1密封氣帶液

  由于壓縮機(jī)組正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)所投用的一級(jí)密封氣引自增壓機(jī)出口分離器,主密封氣壓力為4.2MPa,在通過(guò)壓力調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)后分別降壓到低壓缸0.13MPa和高壓缸0.74MPa的壓力時(shí)出現(xiàn)節(jié)流制冷效應(yīng),容易使密封氣帶液。

  液體進(jìn)入干氣密封,由于液體的不可壓縮性,干氣密封動(dòng)、靜環(huán)表面的剛性氣膜不能有效形成,使動(dòng)、靜環(huán)密封面貼合,加速密封面的磨損,造成密封泄漏。

  2.2低速運(yùn)轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)對(duì)干氣密封造成磨損

  2.2.1壓縮機(jī)低轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)

  干氣密封在較低速度下旋轉(zhuǎn)時(shí)不能在密封面上形成剛性氣膜,所以技術(shù)上要求,不可以在轉(zhuǎn)速低于1000r/min以下長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)。動(dòng)環(huán)平均線速度在2m/s就會(huì)形成動(dòng)壓氣膜使密封端面分開(kāi),這樣,密封端面間相對(duì)摩擦量就很小。在裝置停機(jī)或啟機(jī)過(guò)程中都要對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行盤(pán)車(chē),壓縮機(jī)盤(pán)車(chē)時(shí),軸轉(zhuǎn)速只有16r/min(正常運(yùn)行10344r/min),盤(pán)車(chē)轉(zhuǎn)速過(guò)低,達(dá)不到形成動(dòng)壓氣膜的速度,會(huì)使動(dòng)、靜環(huán)密封面直接接觸,導(dǎo)致磨損。

  2.2.2壓縮機(jī)反轉(zhuǎn)造成干氣密封損壞

  當(dāng)壓縮機(jī)停機(jī)后,驅(qū)動(dòng)電機(jī)停止做功,正向驅(qū)動(dòng)力消失,壓縮機(jī)出口蓄存的高壓氣體流向低壓區(qū)造成反轉(zhuǎn)。

  干氣密封是單向密封槽密封,軸在指定方向轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),才能使動(dòng)、靜環(huán)密封面上形成剛性氣膜,達(dá)到密封的目的。而反向旋轉(zhuǎn)時(shí)則不能形成氣膜,出現(xiàn)干摩擦,最終造成密封面的損壞,致使干氣密封泄漏。

  2.3密封氣與平衡管設(shè)計(jì)壓差,不能完全滿足密封壓力需求北I-2壓縮機(jī)原設(shè)計(jì)低壓缸密封氣壓力為0.13MPa,壓縮機(jī)高壓缸密封氣壓力為0.74MPa,密封氣與平衡管原設(shè)計(jì)壓差均為0.05MPa。啟機(jī)前主密封氣采用開(kāi)車(chē)氣,壓力在0.7~1.0MPa之間,裝置正常運(yùn)行期間主密封氣采用增壓機(jī)出口氣,壓力為4.2MPa。密封氣分別經(jīng)過(guò)高、低壓缸的兩個(gè)氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié),使密封氣與平衡管壓差達(dá)到0.05MPa后注入機(jī)組密封腔內(nèi)。但實(shí)際運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)高壓缸高壓端一級(jí)泄漏出口管線溫度升高,判斷為壓縮機(jī)缸體內(nèi)工藝氣體進(jìn)入干氣密封,工藝氣介質(zhì)較臟,對(duì)干氣密封造成損壞。

  3、防范干氣密封故障的對(duì)策措施

  3.1防止密封氣帶液的措施建議

  3.1.1有效分離密封氣凝析烴

  增加自力式調(diào)節(jié)閥和過(guò)濾分離器,有效分離出密封氣中的凝析烴。在增壓機(jī)出口分離器出口管線到主干氣密封管線處增加一個(gè)自力式調(diào)節(jié)閥,將壓力調(diào)節(jié)至2.0MPa,再進(jìn)入主密封氣調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)至低壓缸的0.13和高壓缸的0.74。有效緩解密封氣壓降過(guò)大,避免節(jié)流制冷而出現(xiàn)的凝趙帥大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司油氣加工三大隊(duì)析烴現(xiàn)象。并在閥后加一組過(guò)濾分離器,分離出密封氣中的凝析烴。同時(shí)將過(guò)濾器底部低點(diǎn)放空線接入重?zé)N收集罐內(nèi),一方面可以定時(shí)回收存積的液烴,避免液烴對(duì)外直接排放的風(fēng)險(xiǎn),另外,在拆濾網(wǎng)時(shí)也能起到降壓的目的`,防止操作中,存積液烴揮發(fā)引發(fā)不安全隱患,保證人、機(jī)安全。目前南八深冷通過(guò)改造在兩條主密封氣線上各增設(shè)一臺(tái)過(guò)濾器,將管線內(nèi)雜質(zhì)進(jìn)行初濾,兩臺(tái)過(guò)濾器低點(diǎn)排液線引至二次閃蒸罐。

  3.1.2改善密封氣氣源質(zhì)量

  建議用脫甲烷塔塔頂換熱后干氣作為一級(jí)密封氣氣源,改善氣源質(zhì)量。目前主密封氣氣源引自增壓機(jī)出口分離器,壓力較高,重組分含量相對(duì)高,經(jīng)過(guò)壓力調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)后節(jié)流現(xiàn)象嚴(yán)重,管線在夏季結(jié)霜嚴(yán)重,密封氣溫度明顯低于設(shè)計(jì)值15~45℃,易在密封氣管線中產(chǎn)生凝液,使干氣密封帶液,影響干氣密封的使用壽命。建議采用脫甲烷塔塔頂換熱后干氣做為主密封氣源。一是這股氣的氣源經(jīng)過(guò)了低溫分離,組份較輕,使用時(shí)不會(huì)再有凝析烴出現(xiàn);二是這股氣源壓力適中,且穩(wěn)定,一般在1.3~1.35MPa之間,而且,壓力也明顯高于高壓缸平衡管壓力,滿足壓力需求,能夠保證氣源的供給。其溫度在32度左右也滿足密封氣要求;三是由于這股氣源與平衡管壓力的差壓相對(duì)較小,調(diào)節(jié)閥在調(diào)節(jié)時(shí)不易出現(xiàn)節(jié)流現(xiàn)象,更加穩(wěn)定,減少一級(jí)泄漏差壓的波動(dòng),降低停機(jī)的可能,從而延長(zhǎng)干氣密封的使用壽命。鑒于以上這幾點(diǎn),提出增加一條塔頂與冷箱換熱后的干氣做為主密封氣氣源的建議。

  3.2減少干氣密封磨損的措施建議

  3.2.1縮短啟機(jī)盤(pán)車(chē)時(shí)間,減少干氣密封磨損

  由于在啟機(jī)盤(pán)車(chē)時(shí),轉(zhuǎn)速為16轉(zhuǎn)/分,即使主密封氣供給正常也不能形成有效的氣膜,將一級(jí)密封的動(dòng)、靜環(huán)分離。因此,經(jīng)過(guò)與生產(chǎn)廠家協(xié)商,已經(jīng)縮短啟動(dòng)盤(pán)車(chē)時(shí)間,由30分鐘減少到10分鐘,盡可能減少動(dòng)、靜環(huán)的磨損。

  3.2.2加裝泄壓閥和單流閥,消除機(jī)組停機(jī)反轉(zhuǎn)現(xiàn)象

  通過(guò)分析壓縮機(jī)停機(jī)后的惰轉(zhuǎn)圖形,發(fā)現(xiàn)在每次機(jī)組停機(jī)后都出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)現(xiàn)象,對(duì)于反轉(zhuǎn)問(wèn)題的解決方法,一是在壓縮機(jī)三級(jí)出口線加裝緊急泄壓閥,當(dāng)壓縮機(jī)停機(jī)時(shí),可以將壓縮機(jī)出口氣通過(guò)緊急泄壓閥泄放掉,避免了因壓縮機(jī)入口放空導(dǎo)致高壓區(qū)氣體流向低壓區(qū),防止反轉(zhuǎn)發(fā)生。二是在壓縮機(jī)各級(jí)出口線上加裝單流閥,當(dāng)壓縮機(jī)停機(jī)時(shí)單流閥可以阻止各級(jí)出口的高壓氣體反向流動(dòng),壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子就不會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。通過(guò)改造三套裝置均在壓縮機(jī)各級(jí)出口加裝單流閥,通過(guò)轉(zhuǎn)速、振動(dòng)及各級(jí)壓力的歷史趨勢(shì)觀察判定壓縮機(jī)改造后再?zèng)]出現(xiàn)過(guò)反轉(zhuǎn)現(xiàn)象。

  3.3提高原設(shè)計(jì)壓差,增設(shè)保護(hù)聯(lián)鎖

  經(jīng)過(guò)與生產(chǎn)廠家協(xié)商,已將低壓缸干氣密封與平衡管差壓提高至0.1MPa(北I-2),高壓缸干氣密封與平衡管差壓提高至0.15MPa(北I-2),保證密封氣壓力高于壓縮機(jī)高壓端的泄漏氣壓力。并且,已對(duì)原設(shè)計(jì)干氣密封控制程序進(jìn)行調(diào)整,增設(shè)密封氣與平衡管壓差聯(lián)鎖停機(jī);原設(shè)計(jì)主密封氣與平衡管壓差設(shè)有報(bào)警顯示而無(wú)聯(lián)鎖停車(chē),一旦主密封氣供給出現(xiàn)故障(壓力或流量降低),首先反映為平衡管壓差報(bào)警,但由于其無(wú)聯(lián)鎖,壓縮機(jī)會(huì)繼續(xù)運(yùn)行,壓縮機(jī)缸體內(nèi)工藝氣就會(huì)通過(guò)干氣密封進(jìn)行泄漏直至其泄漏量壓差大聯(lián)鎖停機(jī)為止,因此單獨(dú)通過(guò)干氣密封泄漏量壓差來(lái)聯(lián)鎖保護(hù)干氣密封存在滯后,增設(shè)主密封氣與平衡管壓差聯(lián)鎖可以有效的解決上述問(wèn)題。

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